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老樹開新花:吉林化工廠改革初見成效
來源:好農資招商網    2015-11-13 10:35:00
    

  導讀:吉林石化化肥廠是吉林“三大化”之一,也是國家在“一五”期間興建的第156個重點項目。但是近幾年,這個61年的老廠卻遭遇了市場寒流。

  面對企業虧損的嚴峻形勢,化肥廠廣大干部員工不低頭、不退縮,堅持“提質降本、減虧增效”主題不動搖,凝心聚力抓管理優化、裝置達標和挖潛攻關三項措施,取得了一定成效。11月6日出爐的決算數字表明,1~10月份累計實現減虧4.9億元。

  年初以來,化肥廠面臨著虧損的巨大壓力。在異常嚴峻的形勢面前,該廠把疏通員工思想、更新隊伍觀念的形勢、任務教育作為打贏扭虧之戰、生存之戰的總開關,組織起面向全廠各層面干部員工的系列集中宣講,做好任務目標解讀。通過工廠層面綜合講、科室層面專業講、車間層面天天講、班組層面隨時講,將公司、工廠和本單位的形勢、目標和任務傳達給每名員工。

  工廠6名班子成員上講臺組織7場專題宣講會,七科一室成立3個宣講隊開展42場巡回宣講。分層開展“保收入、保尊嚴、保幸福我們怎么看、怎么辦、怎么干”大討論活動,增強員工“我們不消滅虧損,虧損就要砸碎我們的飯碗”意識。

  對照“三嚴三實”,強化干部日常考核與講評,針對傾向性問題拉起“警戒線”,分層頒布實施科級干部和一般管理人員兩個“十條規矩”,切實做到“重塑形象、干部先行”,把各級干部素質提升作為攻堅克難的突破口,每周四組織管理人員專題培訓,著力提升發現和解決問題能力;每周五開展科級干部奉獻勞動,有序提升文明生產標準,成為常態化。

  該廠以公用工程和原料保供為最大前提,突出主體責任、紅線意識、關口前移、生產受控、預知檢修、變更管理、叫停退守、責任追究“八個強化”。

  他們不為指標所限,細化分解年度任務指標,制定了管理優化、裝置達標和挖潛攻關三項措施。從抓記錄仿宋化著手,持續強化基礎管理,狠抓巡檢、監盤兩大環節,推進操作平穩率考核進班組,有效調動員工精細、精準操作積極性,并充分依托網絡教室、裝置設施,有的放矢強化實際技能培訓,使員工操作技能和應急處理能力穩步提升。

  先后有效應對、妥善處理了“4.18”晃電、“8.03”蒸汽波動等事故事件,合成氨、苯乙烯等主要生產裝置及空分、水汽等主要輔助裝置均實現了安全穩定運行。同時,充分利用“大干百天增效益、合力塑造新形象”勞動竟賽載體,助推企業核心工作。截至10月末,44項裝置達標措施落實93.2%、67個挖潛攻關項目落實91%、51條管理優化舉措落實87.2%。

  積極推動設備管理,從事后搶修向預知維修轉變。該廠對重點設備配備了SKF掌上智能分析儀和FT-100型測振儀,每周對全廠45類轉機,78臺機組,554點次進行一次狀態監測和手動測振,定期開展設備技術狀態分析、故障診斷例會,力求把設備隱患消滅在萌芽或初始狀態,預知檢修率達到90%以上。

  有序開展防泄漏、防腐蝕等設備系統“六大攻關”,儀表自控率提升到96%以上。利用“三年一大修”機會,優質高效完成合成氨四大機組等558項檢修任務,消除了設備隱患、恢復了裝置能力。

  緊盯市場,推行“以效定產”策略,做足加法、減法文章,還原裝置創效真實水平。該廠一方面創效產品增產增效,前三季度累計增產合成氨12198噸、苯乙烯4537噸,減產三羥99噸、甲醛1532噸。另一方面,虧損產品減產減虧,協調推進原料結構優化,使用煤制甲醇代替天然氣甲醇,降低原料成本751.21萬元。

  同時,全方位、多渠道開源節流,通過實施回收合成氨富余低壓蒸汽和回收合成氨1100單元馳放氣用作過熱爐燃料等舉措,實現余熱再用挖潛899萬元;推進低品位熱源綜合利用,通過改造部分設施,回收放空蒸汽增效1781萬元;回收放空燃料氣創效143萬元;回收低溫余熱節約增效174.3萬元;優化儀表空氣管網、變配電所和機泵運行方式,節電增效462萬元。

  把科技轉化成生產力,將先進技術與老辦法相結合,鎖定瓶頸,集思廣益。該廠開展了降低濃硝酸和創效產品比例攻關,經過近百次理論計算和審慎實驗,取得重大突破,截至9月末,濃硝酸與創效產品比值優化提升58.5%,少產虧損產品減虧1796萬元。

  為使高效裝置32萬噸/年苯乙烯裝置達產達標,在多方協助下,聯合高校進行反復核算分析,成功找出了瓶頸問題的根源并確定了穩妥的改造方案。通過氣、液相分布器更換、塔內件水平度調整等6項措施,順利完成乙苯/苯乙烯分離塔改造,改造后塔頂苯乙烯含量由5.5%降至2%以下,塔底再沸器蒸汽消耗由61噸/小時降至45噸/小時,小時增產苯乙烯1.17噸,降低蒸汽消耗16噸;

  通過優化副產殘油工藝流程,實現副產殘油、焦油分銷創效;通過烷基化催化劑改型,實現了裝置高效運行;通過乙烯壓縮機干氣密封國產化改造,解決了進口零部件反復故障問題,實現了裝置連續穩定運行;通過修舊利廢實現了2700Nm3/h副產高純度氫氣的并網回收。經過一系列科技攻關措施的落實,裝置于8月初順利通過生產考核,首度實現達產達標。

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